現因產品的規格發生變化,原機床已不適應現在Φ135×2400規格工件的生產需要,工件上料全人工方式費時費力;原機床未充分考慮易燃氣體的防爆防護的安全性,電氣控制已顯老化需要改造改進,噴燈臺在加工中未實現封閉式現場隨機觀察隨機電動移動調整功能;故擬對此機床進行較大的技術改造。
二、玻璃車床改造后的技術指標與要求:
1、規格參數:Φ140×2400
2、制作滾輪式上、下工件軌道,軌道安置于機床定主軸箱左端,上料方式為工件在軌道上推入主軸孔到工作位置,三爪卡盤夾持安裝完成。下料方式也從主軸孔推出來完成;軌道要求能微調升降。
3、制作工件吊裝裝置,選用防爆型電動葫蘆進行上、下料的吊裝。
4、機床電氣進行技術性、防爆性改造。
5、檢修排氣風機及檢查排氣通道。
三、具體改造方案簡述:
1、由于加工工件的尺寸為:Φ140×2400,加工時要求工件必須可從主軸及三爪卡盤的孔中通過,并要求對工件進行包裹以防擦傷;故需要重新配制相應大尺寸規格的主軸、三爪卡盤、主軸箱及其它連接件,新主軸孔及三爪卡盤孔不小于Φ170。
2、工件從機床主軸軸孔頂端插入到工作位置后,玻璃車床三爪卡盤夾持進行安裝;要求在機床左側增制上料支撐軌道。擬制作滾輪式上、下工件軌道,由于上料時要求軌道上工件的中心稍高于機床主軸中心,而下料時則要求稍低于機床主軸中心,故支撐軌道要有微調升降功能。微調升降機構擬采用連桿機構來實現。
3、制作工件吊裝裝置:選用防爆型電動葫蘆,防爆型電動葫蘆懸掛在工字梁軌道上作直線運行,工字梁的兩端置于兩個立柱上,立柱與兩側墻體固定連接;如此實現電動控制吊裝上、下料的操作。
4、由于主軸增大后,主軸上的傳動同步帶輪必須增大,這將使主軸的傳動減速比發生變化從而導致主軸轉速減??;故噴燈臺的輸氣管路擬更換大一級規格的輸氣表并增裝一路輸氣管。
5、為提高車床的安全性,機床上的電氣線路均更換為阻燃電線電纜,限位開關換用防爆型的。
6、機床換用7.5KW的安川伺服電機,控制柜進行相應的改造,改進噴燈臺的電氣控制移動。增制防爆操作按鈕盒置于機床近旁,以便工人隨時觀察、隨時操作。
7、檢修排氣風機及檢查排氣通道。保證工作環境排風暢通。 具體詳見圖二所示